??? 本網訊(記者 劉猛)為了更好地滿足客戶的產量需求,同時為公司節約成本,天納克一汽富晟公司生產部乘用車MQBB單元進行了以下兩方面的改善,不斷提升生產效率。
??? 首先,對MQBB 1.4T/1.8T總成節拍以及現場布局方面進行了改善。原有的MQBB 1.4/1.8T總成工作站節拍各為275s,,現場只能放置1個裝滿的總成料架,裝滿的料架只能放置在物流通道上,不符合5s標準且存在安全風險;于是對焊槍的焊接軌跡進行了優化,同時相應的提高焊槍的焊接速度,并且對現場的布局進行了重新的規劃。優化后的焊接程序生產節拍由原來的275s降低為260s,提升了生產效率,減少了工人移動的距離即降低了勞動強度,同時更為公司節約了生產成本。按照年產156794輛份預測,每年可為公司節約成本48286元。
??? 其次,對MQBB1.8T/2.0T尾消工作站進行了節拍降低的改善。原有的MQBB 2.0T左右尾消工作站的節拍各為200s,原有的MQBB 1.8T尾消工作站的節拍為250s。經過對焊接軌跡進行多次的優化以及調試,兩種產品的尾消工作站的節拍均有所降低。優化后的MQBB 2.0T左右尾消工作站的節拍各為180s,優化后的 MQBB 1.8T尾消工作站的節拍為230s。MQBB1.4T/1.8T尾消按照年產156794輛份預測,每年可為公司節約成本117543元,MQBB 2.0T尾消按照年產28385輛份預測,每年可為公司節約成本9457元。
??? 因此在我們日常工作當中,一定要仔細觀察現場中可以改善的地方,冷靜分析找原因、找解決問題的辦法,相信經過全體員工的共同努力,一切難題都會迎刃而解,天納克一汽富晟公司也將不斷進步,勇往直前。